汉钢公司1#高炉渣处理转鼓大修暨渣槽改造项目进入收尾阶段

汉钢公司1#高炉渣处理转鼓大修暨渣槽改造项目进入收尾阶段

2017-03-02 10:27:15    2908次点击               发布者:汉钢炼铁事业部       字体:【

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 炼铁事业部1#高炉渣处理系统两座转鼓大修暨渣槽改造项目近日即将完工,作为本次年度检修的重大项目之一,转鼓大修完成后将为高炉后续稳定生产提供强有力的设备保障。而作为本次检修施工难度较大的技改项目---水渣槽加装烟汽罩,将为解决生产安全隐患和延长构筑物寿命周期开辟了新途径。

未雨绸缪,多年顽疾终解决

为了促进生产稳定运行和保障构筑物安全,炼铁事业部1#高炉未雨绸缪,提前策划,上报转鼓大修和渣槽改造项目获得批准择机施工,2016年底停炉为这两个项目施工赢得了宝贵时间。1#炉按照停开炉时间节点,实施转鼓更新和改造计划。主动加强与进购单位的信息沟通,根据备品备件、构筑件采购回货时间,炼铁事业部安排春节前对转鼓进行拆卸,开挖水渣槽下方地基浇筑支撑大梁。春节后有计划地逐步安装烟汽罩和组装转鼓,预计周内完成未尽事宜,后续转入安全设施完善和设备调试运行阶段。

转鼓换装,稳定生产促顺行

1#高炉两座转鼓自2011年底投产以来,截至2016年底已运行5年之久,转鼓壳体及内部构件存在变形或腐蚀现象。传动机构存在移位、异响等隐患,转鼓运行时震动较大,影响水渣脱水工作,加之筛板时常堵塞,一度翻渣翻水严重,给抓渣工作、现场管理和生产稳定带来挑战。在日常出铁出渣过程中,有时还会引起转鼓突然停车,若发现和处理不及时将导致炉前紧急带铁堵口,高炉憋铁,无形中增加次生事故发生率。本次转鼓“换装”将彻底更换壳体内部构件及传动装置,并对地脚螺栓重新进行浇筑加固,转鼓壳体进行防腐处理。从设备上彻底消除转鼓存在的隐患,解决了制约生产稳定性的一大难题,促进高炉稳定顺行。

渣槽改造,延寿构筑物促安全

受制于场地限制,1#高炉水渣槽在设计中存在不合理现象,即水渣槽靠近出铁场北侧平台。出铁过程中,水蒸气窜入出铁场,一方面水汽湿度大对内部构筑物氧化腐蚀严重,不足4年时间,北侧平台多根钢结构承重大梁便被严重氧化腐蚀,存在构筑物安全隐患,为此1#炉被迫进行更换。另一方面场棚腐蚀十分严重,公司多次斥资更换,费用较高。其次冬季大量蒸汽进入出铁场导致视线不清,烟雾弥漫影响炉前人员和检修人员作业,对此员工怨声载道。同时水蒸气还会进入炉顶液压站配电柜,有时造成电器元件电路故障,影响装料系统运行。通过改造以后,在水渣槽上方加装2个烟汽罩,利用负压将烟气集中吸入,并向高空排走,大大减少了水蒸气对构筑物的影响,达到延长构筑物寿命周期和节约更换构筑物费用成本的目的,年节省更换费用1600万,同时促进了安全生产工作,可谓“一箭四雕”。(曹仲勇)123faebe80eec41f355a05e0fe5289ea.jpg

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