张家峁矿业机运工区:小改小革聚合力,降本增效显成效
在机运工区,降本增效不是一句空洞的口号,而是融入日常工作的点滴实践。今年以来,机运工区紧紧围绕“安全、效率、成本”三大核心,以“小改小革”为突破口,将职工的智慧和创造力凝聚成一股强大的合力,在降本增效的道路上交出了一份亮眼的成绩单。
“以前胶带跑偏是个老大难,不仅洒煤,还容易造成设备磨损,现在用了我们自制的‘可调上架子’,问题彻底解决了。”检修班班长王召指着平稳运行的胶带说。这个看似简单的装置,是工区职工针对生产痛点自主设计的成果。通过优化支撑结构与调节功能,它不仅提升了胶带运行的稳定性,更杜绝了因跑偏引发的停机风险。“少停一次机,就能多运几百吨煤,效率就是效益。”王召算的这笔账,正是工区全员降本增效理念的生动体现。

类似这样的“土发明”“金点子”在机运工区层出不穷。在检修库房,废旧物资不再是“垃圾”,而是等待“重生”的宝贝。工区建立了“能自制的不采购,能自修的不外修”的工作机制,引导职工树立“省下的就是赚来的”效益理念。废旧的皮带被加工成挡煤板和防护门,变形的风水管路被改造成防护栅栏,就连淘汰的钢材也被拼成了多功能工具箱。据统计,今年以来,工区通过常态化修复各类加工件和电气配件,就直接节省成本20余万元。
技术创新同样是降本增效的“加速器”。针对原煤运输系统滚筒分布广、注油点多的难题,工区技术人员设计了一套自动注油系统。该系统通过PLC控制器实现精准控制,不仅大大减少了人工劳动强度,还避免了油脂浪费和环境污染,每套系统可节约成本约87万元。此外,工区还在防尘喷雾系统上实现了“智能联动”改造,投入不到500元,就让作业区域粉尘浓度下降约50%,水资源浪费减少近60%。“小改造解决大问题,这不仅是技术上的进步,更是我们践行‘降本增效、服务生产’理念的具体体现。”工区区长朱聿顺说道。

从“换新”到“复用”,从“外购”到“自制”,从“被动修”到“主动管”,机运工区的实践,正是“过紧日子”思想落地生根的缩影。工区将节约指标纳入班组考核,激发了全员的节约意识和创新热情。每个职工都成了“成本管家”,在日常工作中主动寻找降本点,形成了“人人都是成本管控员”的浓厚氛围。
这些看似微小的创新,不仅让主运输系统运行更高效、更安全,更让“省下的每一分钱都是利润”的理念深入人心。正如工区区长朱聿顺所说:“经营理念的落实,不在口号有多响,而在行动有多实。”下一步,机运工区将继续盯着细节做文章,用小改小革汇聚大能量,让降本增效成为推动矿井高质量发展的“硬支撑”。(张帆)
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