陕西北元化工集团化工二分公司干法乙炔技术改造效果明显

陕西北元化工集团化工二分公司干法乙炔技术改造效果明显

2013-01-21 10:01:00    372次点击               发布者:方小苗       字体:【

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本网讯 自2012年12月10日 陕西北元化工集团化工二分公司二期干法乙炔装置成功开车以来,随着1、2、3区12台发生器的相继投用,各类问题接踵而至,化工二分公司乙炔分厂迎难而上、群策群力,针对存在问题进行了大胆改造,目前改造效果明显。
    一是破碎系统出现润滑油管断裂,导致破碎机轴承抱死现象,经分厂与厂家商议,决定对16台破碎机油管进行改造。改造首先要建立在不影响流量的基础上,其次在改造时需要将16台破碎机整体吊装,难度相当大。乙炔分厂制定了详细的改造计划,终于在20天时间里将16台破碎机油管全部改造完成,解决了破碎系统对生产的影响。
    二是乙炔发生器与洗涤冷却塔之间的气相管出现堵塞结垢,洗涤冷却塔填料及列管也出现堵塞,导致发生器产能达不到设计要求,满足不了生产要求。因此,乙炔分厂平均每天每班都要清理12台发生器的气相管和喷头,每周都要清理洗涤冷却塔内的填料及12台洗涤冷却塔列管,每清理一台列管,就要拆大大小小上百道螺栓,还要吊装封头,而且考虑到清洗列管只能白天清洗,所以每天天黑之前封头必须吊装完成,岗位操作工劳动强度非常大。
    现场勘查与分析后大家认为,造成气相管、洗涤冷却塔及列管堵塞的原因是:干法乙炔产生的电石渣粉末处于流动状态,容易随乙炔气和水蒸气漂浮在气相系统中,而气相中的水蒸气在管道中冷凝,电石渣粉末就会在乙炔气流动过程中沉降,与管壁上的冷凝水混合粘结在管道壁上。如果气相管堵塞问题解决,列管、填料堵塞问题也将迎刃而解,化工二分公司决定对二期干法发生装置进行技改,将原气相管上6个1/2寸的喷头增加到10个1寸的喷头,并在气相刮刀顶部增加一个喷头,增加喷水量和喷水面积。
    从技改前后的运行情况比较来看,技改前,每周要清理一次气相管和喷头,而且结垢比较严重,清理难度非常大,一般需要2天;技改后,一个月清理一次气相管和喷头,非常容易清理,一般早班清理,夜班发生器就能备用,技改效果非常明显。这些技改,为稳定生产提供了保障,更为员工减轻了体力和精神上的负担。 
                                                          (化工二分公司  付长江) 
 
 

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