精心耕耘 博得满堂彩

精心耕耘 博得满堂彩

2019-05-30 08:59:04    4712次点击               发布者:笔耕不辍       字体:【

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    今年以来,陕钢龙钢公司炼钢厂持续追赶超越,深挖内部潜力,积极对标学习先进钢铁企业,不断优化生产组织和生产工艺,应用先进工艺技术,全员立足岗位,献计献策,使各项生产、工艺技术指标取得新突破。截至5月份,炼钢厂铁水单耗较2018年降低14.7kg/t,废钢比达到23%,石灰单耗较2018年降低4.4kg/t,渣料单耗较2018年降低22.8kg/t。新区120吨转炉铁水单耗较2018年降低27.5kg/t,钢水合格率达到99.96%,钢铁料消耗较2018年降低1.1kg/t,多项指标刷新历史纪录。
    强化管理,对标先进追赶超越。通过对标学习,强化内部管理,实施指标表单式目标管理,制定成本管控及关键指标清单,明确目标,落实责任,利用绩效考核导向调动各级人员干事创业的积极性。根据公司月计划生产任务目标,科学合理分解产能任务目标及关键性技术指标至专业科室,同时厂领导及专业管理人员承担相应关键指标,确保每项指标落实到人,责任到人。各专业科室根据各自承担的相应指标目标,细化分解目标,制定详细的过程管控指标清单,落实责任人,同时制定方案及考核标准,下发作业区进行全员学习,作业区内部再次细化指标进行目标分解,最终形成人人身上有指标管理氛围。为使各项措施落地生根,技术人员及一线管理人员每日针对目标完成情况进行通报、交流,及时总结,分析原因,制定新措施,全力服务生产一线。
    精心组织,实现高效低耗生产模式。以调度管控为核心,系统思考,整体把控,做好外围保障,服务主体生产单位。同时,细化生产组织过程工序管控,以连铸为核心,转炉为主体,提高兑铁、加废钢节奏,减少转炉待铁、待废钢时间;优化氧枪喷头参数,缩短转炉供氧时间,提高化渣效果;实施转炉不倒炉出钢工艺,对转炉出钢口及钢包水口进行扩径优化,缩短工序时间。围绕连铸“三恒”浇注目标,提前预算钢水衔接时间,通过工序调温管控,做好过程温度的管控,提高中包温度合格率,达到低温快铸的目的。为实现机板坯高效化生产,不断优化脱氧工艺,实施钢水定氧技术,提高钢水质量。
    多错并举持续降低铁水单耗。该单位严格落实公司“节铁增钢”策略,不断挖掘废钢效益,降低生产固定费用。通过减少铁水罐压罐时间,为废钢入炉量的提升奠定基础;通过在铁水包待铁位安装电葫芦,代替天车吸盘,利用电葫芦在铁水包里配加清结废钢;优化废钢进购料型,提高高密度废钢配加比例及优质废钢使用量。同时,在转炉出钢过程利用钢水富余热量配加高锰块铁,在过渡跨吹氩位安装悬臂吊配加连铸非定尺及回收的洁净废钢,提高单炉出钢量,从而降低合金成本,提高废钢收得率,降低钢铁料消耗。5月份,该单位新区铁水单耗和渣料单耗均实现历史最好水平;钢铁料消耗较4月份降低3.4kg/t,降低原材料成本8.36元/t。(陕钢龙钢公司炼钢厂 刘海瑞)

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看见钢铁背后的付出